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聚丙烯酰胺和氯化钙复合体系处理高浓度洗煤废水的研究

发布日期:2015-05-02 10:52:47
洗煤废水
  煤矿在选煤过程中耗费大量清水,同时产生大量洗煤废水。若洗煤废水不经处理直接排人水体, 会对周边环境造成很大的破坏。煤矿洗煤废水分 为两类:第一类是低浓度洗煤废水,由煤质较好的 原煤洗选时产生,处理容易,用浓缩沉淀法即可有 效净化;另一类是高浓度洗煤废水,由地质年代较 短、灰分和杂志含量较高的年轻煤种洗选时所产 生,其悬浮物浓度(SS)和化学耗氧量(CODcr)都很 高,煤泥颗粒表面的Z电位也很高,稳定性高,很难 自然沉降,因而处理难度大[1]。
  
  本研究以江西某大型煤矿为目标,该矿采用湿 法选煤,产生大量洗煤废水。该矿煤泥水处理采用 典型的煤泥分选一尾矿浓缩一压滤工艺。该矿开 采到断层时,此部分原煤遇水易泥化,产生的洗煤 废水浓度高,颗粒细小,久置不沉,原有的处理工艺 满足不了相关洗煤标准。因此,采用新型、高效的 洁净煤技术对其进行改造,使其达标并实现洗煤废 水的循环利用具有重要的现实意义。
  
  1实验部分1. 1实验原料聚丙烯酰胺(PAM),工业级(分子量700?1300 万),苏州晟宇工贸公司;氯化钙(CaCl2)、氯化铁 (FeCl3)和氧化钙(CaO),分析纯,均购自广州化学 试剂厂。
  
  1.2高浓度洗煤废水的特征参数、处理方法及评价 指标该矿的高浓度洗煤废水主要具有如下特点:颗 粒表面负电荷较多;SS浓度和COD浓度很高、细小颗粒含量高、粘度大;污泥比阻大,因此过滤性能 差[1]。通常认为,在上述诸多因素中,表面负电荷和 粒径太小是导致废水难以处理的两个最重要原因[2]。
  
  废水的SS值为40500mg/mL,CODcr值为 16580爪&/爪二4只值为8.10~8.30,悬浮物平均粒径 为70pm,Z电位-74. 5mV,水样的SS值和CODcr值 分别根据 GB 11914 -1989 和 GB 119014 -1989 测定。
  
  取废水样100mL,投加一定质量浓度的絮凝剂 溶液,以100r/min速度搅拌1min,然后添加人量程 为100mL的量筒沉淀,观察实验现象,同时记录不 同时间的絮体高度,指定时间内其值越小,表明絮 凝效果越好。用同样的制样方法,使絮凝剂充分分 散,用秒表记录悬浮粒子界面运动一定距离所用的 时间,计算平均沉降速率,其数值越大,表明絮凝剂 使悬浮物沉淀得越快;清水分离率的测定根据絮凝 后上层清水的体积占原水的体积分数测定,其数值 越大,表明处理后再利用的水量越多;而清水SS值 越小,表明处理水的悬浮物含量越少,水质越好。
  
  2结果与讨论 2.1无机混凝剂的优化根据该矿洗煤废水的特点,经过理论分析,优 选出4种无机药剂CaCl2、聚合氯化铝(PAC)、FeCl3 和CaO进行对比实验,结果如图1和表1所示。由 图1可以看出,在相同的时间内,加人CaCl2絮凝剂 溶液后,絮凝体高度最低,210min后其高度只有 48mm,比最高为92mm的CaO的数值几乎低了一 半,这表明同等条件下CaCl2絮凝效果最好。表1也 同样表明,CaCl2处理效果最好,其三项指标都是最好 的。实验中发现,洗煤废水加人CaCl2后,迅速发生絮 凝反应,泥水分层明显,能够看见泥面缓缓下降,但沉 降速度还是较慢,形成的颗粒较细小,上层清液可以 看见部分细微的絮状物,且凝聚体的过滤性能差,难 于进一步脱水,事实上很难在实际工程中应用,因此 必须另加其它类型絮凝剂,以提升综合效果。
  
  表1各种絮凝剂的沉降效果Table 1 Sedimentation efficiencies of the flocculants絮凝剂清水分离率/%平均沉降速 度/ ( mm/s )清水SS 值/(mg/L)
  
  FeCl3570. 0067480CaCl2680. 02310PAC650. 0067380CaO390. 0056002.2 PAM的使用效果及其与CaCl2复合使用的条 件优化以前的研究结果表明,为了提高絮凝效果并实 现可操作性,当无机混凝剂和高分子有机絮凝剂配 合使用时,效果更佳[3]。在洗煤废水的处理过程 中,应用PAM是一种常用的高分子絮凝剂[4]。它具 有线性结构,水溶性好。PAM不仅能够使煤泥颗粒 发生凝聚,加快沉淀速度,而且可改善沉淀煤泥的 脱水性能[5]。考虑到CaCl2和PAM的加人量及加药 后的搅拌时间都有可能影响沉淀速率,因此以正交 实验法优化实验条件。每次取洗煤废水100mL,加 人质量分数为2%的CaCl2溶液,搅拌,再加人质量 分数为0. 1 %的PAM溶液,再搅拌,然后静置沉降, 计算絮体沉降速度,保持搅拌速度为100r/min。正 交实验结果及方差分析见表2和表3。
  
  表2正交实验结果Table 2 Results of the orthogonal experiment序号CaCl2加入量/mL搅拌时间/sPAM加入量/mL搅拌时间/s空白样沉降速率/( mm/s)SS/(mg/L)
  
  113023010. 222198216036020. 346130319049030. 62610241120512040. 527120523039040.517107续表2序号CaCl2加入量/mL搅拌时间/s PAM加入量/mL搅拌时间/s空白样沉降速率/(mm/s)SS/( mg/L)
  
  6260212030. 339155729053020.724958212046010. 542879330412020. 785981036059011. 267651139026040.38415012312033030.4981031343056031. 039951446043040. 78310015490312010.53110516412029020.341153K11.7212. 5631. 2862. 2272.562——&2. 1222. 7351. 8922.3112. 196——K32. 9342. 2652. 7362. 7512.502——K42. 6941.9083. 5572. 1822.211——表3方差分析结果Table 3 Results of the variance analysis项目偏差平方和自由度均方FF^显着性CaCl2投加量0. 22730.0769. 59. 28显着投CaCl2后搅拌时间0. 09930. 0334. 125—不显着PAM投加量0. 73730. 24630. 75—特别显着投PAM后搅拌时间0. 05230. 0172. 125—不显着误差0. 02530. 008———总和1. 1415————根据正交实验结果及方差分析知,最佳实验条 件是浓度为600mg/L的CaCl2用量为3mL,搅拌时 间为60s,浓度为50mg/L的PAM用量为5mL,搅拌 时间为90s。影响洗煤废水沉降速度的主要因素是 PAM的用量,随着PAM量增大,沉降速度明显加 快;其次是氯化钙的用量,其余两个因素影响相对 较小。PAM的用量对沉降速度的影响非常大,当其 投加量为40mg/L时,沉淀速率平均值超过 0. 68mm/s以上。故施工中可适当控制PAM用量, 既降低成本,又可保证相当的速度,使废水中形成 可有效过滤的絮凝体。
  
  2.3最佳组合条件的验证按正交实验结果,取实验水样件进行测试,结 果如图2和表4所示。上述实验结果说明采用 CaCl2 + PAM工艺处理该洗煤废水,可以达到满意 的处理效果,不仅可以分离出73%的清水,而且清 水的SS值和CODcr都低于煤矿废水的国家排放 标准和回用标准。处理后的废水pH基本不变,可 以全部回用于洗煤,实现洗煤废水的闭路循环,改 善了絮凝体的过滤性能,同时提高了煤泥的脱水 性能。
  
  程进行相应改进。工艺流程如图3所示,主要构筑 物及设备见表5。
  
  表4最佳条件下的实验结果 Table 4 Experimental Results under optimal conditions项目清水分离率/%清水SS/(mg/L)清水CODcr/ (m^L)清水pH沉淀速率/(mm/ s)
  
  数值73.572388. 131.4332.4工程应用与运行结果2.4. 1工艺流程图根据实验研究提出的治理方案和设计参数,并 充分利用该煤矿的处理设施,对洗煤废水的治理工表5主要构筑物及设备一览表Table 5 List of the main equipments used for waste water treatment名称规格量备注混凝池14. 0 x 2. 0 x 4. 0m31进行混凝,时间20min混凝池24. 0 x 2. 0 x 4. 0m31强化混凝,时间20min辐流式沉淀池1500m3,直径 20m,深 5 m1进行泥水分离,污泥由污泥泵抽出至板框压滤机清水池1500m31储存清水,回用洗煤CaCl2加药罐D =3. 2m,h =4. 0m,32m31配制储存CaCl2溶液防腐加药栗流量 1500Vh,压力 0. 3 MPa,功率 0. 75 kw21用1备搅拌机N = 250r/min ,N = 3. 0kw1—PAM加药罐D =3. 2m,h =4. 0m,32m31配制储存 PAM 溶液加药栗流量 1500Vh,压力 0. 3 MPa,功率 0. 75 kw^11用1备搅拌机N = 130r/min,N =3 kw1—污泥泵流量 150 m3 /h,扬程 15 m, 1450r/ min,功率 11 k^w21用1备清水栗流量 400m3/h,扬程 32m, 1450r/min,功率 30k^w21用1备清水泵流量 15mVh,扬程 18. 5m,2900r/min,功率 2. 2kw^21用1备2. 4. 2工艺说明(1)废水部分:洗煤废水自流至混凝池1,加人 CaCl2发生混凝反应后流人混凝池2 ,继续强化混凝 反应,充分反应后的废水流人辐流式沉淀池进行泥 水分离,沉淀之后的水流至清水池储存,全部用于 洗煤,实现洗煤废水的闭路循环。
  
  (2)污泥部分:污泥来自于沉淀池,由污泥栗栗 至板框压滤机进行压滤脱水,煤饼外售。
  
  (3)加药部分:混凝池1中加人CaCl2,投人量为 600mg/L,混凝池2中加人PAM,投药量为40mg/L。 2.5运行效果该废水处理系统自运行以来,日处理洗煤废 水6000m3 ,处理效果稳定,清水的各项指标均达 到排放和回用洗煤的标准,处理水全部回用洗 煤,实现了闭路循环,处理效果见表6。实践证 明,采用CaCl2 + PAM工艺处理该洗煤废水是可 行的。
  
  表6处理效果数据指标 Table 6 Treatment efficiency of the waste water for coal washing进水出水SS/(m^L)COD/(m^L)pHSS/(m^L)COD/(m^L)pH38654154618. 1367458. 1539123156508. 1170448. 1440289161168. 2073478. 2339974159908. 2565458. 2740678159528. 1875508. 222.6经济指标和工程效益药剂费:氯化钙的投药量为600mg/L, CaCl2的 市售价格大约950元/吨,合人民币0.57元/m3; PAM的投药量为40mg/L,其市售价约30000元/ 吨,合为1.2元/m3。药剂费合计为1.77元/m3。